Сократили потребление природного газа и сэкономили средства в цехе по производству электроэнергии

Ситуация

Наш клиент — крупный мясоперерабатывающий завод, который запустил энергоцех на основе газопоршневых установок (ГПУ) для закрытия своих потребностей в электроэнергии. Завод также подключен к межрегиональным сетям (МРС): если машины ГПУ внезапно остановятся, недостающую энергию можно взять из сети; если электроэнергии вырабатывается слишком много, ее избыток выдается в МРС. Согласно договору обслуживания, энергия, взятая из сети, оплачивается по тарифам для предприятия, а выданная обратно не компенсируется.

Сложности, с которыми столкнулся завод:

  • Сразу после запуска энергоцех работал на минимальной нагрузке (функционировали только два из шести ГПУ с максимальной выработкой каждой машины 6 МВт)
  • Коэффициент потребления природного газа на выработку 1 кВт электроэнергии превышал норму (0,283 куб. м вместо 0,25 куб. м)

Цели

  • Обеспечить выработку электроэнергии без превышения нормативных показателей
  • Минимизировать выдачу энергии в МРС

Подход

  • Аудит технологического процесса

Наши эксперты запросили у завода данные по работе ГПУ и провели аудит технологического процесса. В итоге обнаружили, что:

  1. Коэффициенты потребления природного газа на кВт различались в ночные и дневные смены из-за отсутствия контроля производственного процесса ночью
  2. У машин ГПУ была разная эффективность — эксперимент подтвердил, что при одинаковой нагрузке коэффициент потребления газа различался на отдельных машинах
  3. После определения лучших и худших ГПУ эксперты провели повторный анализ данных и выяснили, что сотрудники злоупотребляют временем работы лучших ГПУ, чтобы снижать коэффициент потребления газа за смену
  • Разработка рекомендаций

Получив выводы аудита, команда проекта приступила к реализации решений по трем направлениям:

  1. Исключение человеческого фактора
  2. Учет выработки электроэнергии
  3. Стабилизация достигнутого результата
  • Внедрение оперативных мер

Были приняты следующие меры:

  1. Устранили неисправности в машинах ГПУ, которые демонстрировали худшие показатели
  2. Разработали и ввели в эксплуатацию журнал учета основных показателей смены
  3. За каждой сменой закрепили наставника из руководящего состава завода
  4. Ввели премирование смены, работающей с наименьшим коэффициентом потребления природного газа на 1 кВт в месяц
  5. Обучили персонал первичному анализу данных для самостоятельного мониторинга ситуации
  • Формирование рекомендаций для долгосрочной стабилизации

Чтобы достигнутые результаты держались в долгосрочной перспективе, наши эксперты рекомендовали заводу установить приборы учета природного газа, отслеживать потребление масла каждой ГПУ и анализировать природный газ на калорийность. Кроме того, мы предложили клиенту рассмотреть возможность внедрения анализа дымовых газов, чтобы повысить эффективность топливовоздушной смеси в ГПУ. 

Результаты

По итогам реализации проекта достигнуты следующие результаты:

  • После всех принятых мер результат коэффициента потребления природного газа сократился с 0,283 до 0,248 куб. м на 1 кВт
  • Во время реализации проекта (с учетом работы двух ГПУ со средней загрузкой 60% мощности у каждой) экономический эффект составил 980 тыс. руб. в месяц
  • Прогнозируемый экономический эффект при загрузке каждой из шести машин ГПУ на 75% составляет более 44 млн руб. в год